聚酯熔体直纺生产线上的分纤母丝改造项目——樊孝园、寇飞鹰、曾增蜜
一、成果背景
随着国内化纤行业产能不断加大,聚酯行业竞争也日益加剧,产品供过于求,常规FDY产品涤纶丝价格持续走低,提高产品附加值势在必行。
2018年12月,公司调研到涤纶分纤母丝今后长期有一定的需求,尤其是大有光母丝市场缺货,产品附加值更高,有10%以上的利润空间。为此,2019年1月开始筹划,在C区聚酯熔体直纺大有光FDY生产线上改造设备,开发大有光母丝。
二、技术原理及性能指标
纺丝部分改造流程:
1、丝条冷却风窗必须加高:
常规大有光FDY产品333dt/96f,单丝纤度dpf=3.468,使用常规的侧吹风窗进行冷却,风窗尺寸为:长*高=1400mm*1900mm,而母丝产品333/10f,单丝纤度dpf=33.3,是常规FDY丝的近10倍,单丝冷却是制作母丝关键因素。因此母丝单丝粗,必须加大冷却吹风面积及风速,才能使母丝冷却达到要求。因在老设备上改造,风窗宽度无法改变,只能加高风窗高度和风速。经过计算得到风速,由0.6m/s调整到1.0m/s,侧吹风窗高度必须加高至2400mm。
2、纺丝箱体、计量泵减速机同步抬升50mm:
切断联苯锅炉与纺丝箱体连接的热媒管道,切短与纺丝箱体垂直连接的熔体夹套管50mm,把箱体及计量泵减速机支座抬升50mm后,箱体精调就位固定,熔体夹套管重新对接好,联苯锅炉与纺丝箱体热媒管重新连接,热媒管做气密捡漏达到正常。
3、拆除与旧侧吹风窗体连接的送风风管接头,拆除旧侧吹风窗,更换母丝专用风窗。
旧侧吹风窗拆除挪走,新的母丝专用侧吹风窗移入生产线上精调就位,重新连接送风风管接头,保证不漏风。
4、纺丝组件喷丝板更换
常规FDY品种喷丝板是96孔,改造母丝必须更换5孔的喷丝板。
牵伸卷绕部分改造流程:
1、油路改造:上油部分仍然采用油轮上油,但油剂需改用母丝专用油剂。因此原油剂管路部分必须清洗干净后,相关联纺位改造为母丝油剂管路。
2、预网络器改造:拆除预网络器。
常规FDY产品是多根单丝通过上油、预网络抱合成一体,形成1根复丝。而母丝生产则只要单丝之间轻微抱合,因此必须拆除预网络喷嘴。
3、牵伸上、下热辊微调丝路,保证绕丝圈数较原产品多绕1-2圈即可,使单丝受热充分便于单丝均匀被拉伸。
4、主网络器改造:拆除主网喷嘴,网络器上导丝钩保留,主网络器固定架上加装一根长导丝瓷棒进行顺畅导丝即可。
5、新卷绕头设备嫁接到原生产线上,再改造控制电路,就可以根据市场的需求,实现母丝与常规丝的生产切换。
三、技术的创造性与先进性
在常规、大路产品生产线上适当做些改造,就可以生产稀缺、高附加值的新产品,国产卷绕头与日本设备进行嫁接,并通过国产卷绕头控制原设备热辊的运行,就必须在控制电路模块上改造,充分体现了技术的创造性与先进性。
四、技术的成熟程度
母丝最先改造的6个纺位到现在已经有3年多了,设备运行稳定、安全,产品优等率达到98.5%,内外品质均良好,用户认可,因此根据市场情况又陆续扩展了12个纺位大有光母丝及12个纺位半消光母丝,现总共改造了30个纺位,市场好时可全部生产母丝,销量差时可以切换到常规FDY丝生产,灵活机动。
五、使用情况及存在的问题
2019年6月开始率先在百宏C区纺丝大有光L51线19-24#纺位进行大有光母丝的设备改造。在改造完成后试生产333dt/10f、222dt/10f的大有光三角母丝,单丝纤度分别为33分特、22分特,新产品分纤母丝投放市场后得到用户的高度认可,供不应求,获得相当好的经济效益。2020年1月至2021年2月又先后陆续在L51线1-6#、7-12#扩大了12个纺位的大有光母丝改造;2022年1月在L58线13-24#再次扩展了12个纺位的半消光母丝改造,生产半光333dt/10f、222dt/10f等分纤母丝。至此已经实施了30个纺位的分纤母丝改造。
——本文摘自樊孝园等《福建省百万职工“五小”创新大赛一等奖》材料